“以前送料單通道,現(xiàn)在多通道,資源盤活了!”“空壓機改造后,每月電費少花小兩萬,這賬算得值!”“充電樁一建,運輸司機愿意來了,運費還降了不少!”“攪拌站改完,電耗降了24%,一年省出幾十萬!”?
最近,“創(chuàng)新”一詞成為公司“頂流熱詞”,大家在交流中碰撞思想火花,凝聚實干縮影。在水泥行業(yè)精打細算過日子的當下,贛江海螺不僅在現(xiàn)有生產(chǎn)環(huán)節(jié)挖潛力,更通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈、盤活新資產(chǎn),打出一套“創(chuàng)新組合拳”—— 從混合材庫的“空間重構(gòu)”,到空壓機的“效能革命”,從充電樁的“綠色布局”,再到新收購攪拌站的“微創(chuàng)新改造”,每一項舉措都精準擊中痛點,不僅解決了長期困擾的生產(chǎn)難題,更交出了一份亮眼的“降本增效成績單”。今天,就讓實干的員工們,講講這些藏在“降本增效”背后的創(chuàng)新故事。?
老段長的“皮帶新思路”,盤活碼頭資源
“以前混合材庫送料,一條皮帶送到底,只能進,不能外放!” 干了15年的運行工段副工段長謝黎斌,一提起改造前的場景就皺眉頭,“1000噸級的大碼頭,卸貨的原材料只能自己用?!笨粗蠹叶荚谙朕k法開源節(jié)流,他覺得放著這么大的碼頭不用太浪費了,謝黎斌主動找到技術(shù)室,帶著技術(shù)員一起琢磨:“能不能再加一條新皮帶讓庫里的原材料外放呢?” 這個想法一提出來,技術(shù)團隊立刻現(xiàn)場勘察,最終確定了 “縮短舊皮帶+新增新皮帶+建發(fā)散樓”的改造方案。?
改造施工時,為了不改變原有格局,技術(shù)員帶著維修工段人員把原來的舊皮帶拆除一部分,騰出空間來搭建新皮帶,從皮帶安裝到調(diào)試,謝黎斌一個環(huán)節(jié)不落?!靶缕г囘\轉(zhuǎn)那天,看著物料順著新增的皮帶從庫里直接送到庫外,我們幾個老工人都激動得鼓掌!” 謝黎斌笑著說。

投入使用的物料發(fā)散樓
現(xiàn)在,商砼站原材料都通過船運通道卸貨,骨料、機制砂到站價格遠低于汽運價格,今年光原材料成本就可節(jié)約300多萬元?!按蛲òl(fā)散通道,不僅可以給公司降本,說不定還可以承接外單位的原材料運輸,為公司創(chuàng)收!” 謝黎斌激動的說道。
電工組的“算賬式創(chuàng)新”,一年省出500萬?
“以前磨機停機,空壓機就得‘硬撐’,160KW的機器開一天,電費就1200多,太浪費了!”電氣主管王叔明,對包裝系統(tǒng)的“用氣難題”再熟悉不過。他給我們算了一筆賬:“包裝系統(tǒng)0.4MPA氣壓就夠,但原來靠粉磨系統(tǒng)供氣,管道支路多,輸送損耗大,磨機避峰停機時,為了保證包裝用氣,必須開著160KW的空壓機,一年光這臺機器的電費就得多花36萬!”?
為了省下這筆“冤枉錢”,王叔明帶著機修組查資料、畫圖紙、想點子?!拔覀儼l(fā)現(xiàn)兄弟公司有臺 110KW 的閑置空壓機,要是調(diào)撥過來專門給包裝系統(tǒng)供氣,再把管道支路精簡一下,肯定能省不少電!”
方案確定后,他帶領(lǐng)機修團隊自己動手改造:加裝導風罩、敷設供氣管路、裝新空壓機、調(diào)試壓力…… 忙了半個月,終于完成改造?!艾F(xiàn)在實現(xiàn)了發(fā)運系統(tǒng)單獨供氣,每天至少省出電費500元,一年下來將近20萬!” 王叔明算起賬來格外清楚。
更讓王叔明驕傲的是變壓器改造:“我們是按照4條水泥生產(chǎn)線配置的2臺16000KVA 變壓器,因為工藝設計原因,4條生產(chǎn)線很少同時運行,所以不需要這么大的主變?nèi)萘?,我們建議把一臺變壓器減容8000KVA,全年減容96000KVA,一年光基本電費支出就省下240多萬,除去主變可報停時間算,也能省下電費120多萬!”

變壓器減容施工現(xiàn)場
不僅如此,7月1日江西新版分時電價機制一發(fā)布,公司第一時間調(diào)整磨機開停機時間,增加了中午2小時深谷電開機時間,用足谷電、深谷電,公司平均電價下降了0.078元,一年電費省下400多萬。
通過算好經(jīng)濟賬,一年輕松省出500萬?!皠?chuàng)新不是瞎折騰,是精打細算過日子,看著電費單上的數(shù)字往下掉,比啥都開心!” 王叔明的臉上滿是自豪。?
運輸隊的 “綠色新驚喜”,省運費還賺服務費?
“以前新能源卡車不敢來拉水泥,因為沒地方充電,現(xiàn)在咱們有了充電樁,司機都愿意來,運費降了,他們可以賺的更多了!” 銷售處調(diào)度主管冷先琴,最清楚充電樁帶來的變化。
公司的汽運熟料,一直想換成新能源卡車,但周邊沒有充電樁,司機怕半路沒電,運輸商都不愿意參與投標?!盀榱苏以敢夂献鞯倪\輸單位,我們沒少費口舌,運費也壓不下來?!?供應處王磊說。
去年,公司決定自建充電樁,項目選址、報批后,僅一個月時間,完成了設備采購、土建施工、安裝調(diào)試等工作。目前安裝了5座充電樁,公司實現(xiàn)了汽運熟料、商砼運輸綠電全覆蓋?!敖衲旯酒\熟料運輸招標,因為有充電樁,運輸公司報價降幅達36%,一年下來能省1700萬運費!” 王磊興奮地說。

新能源運輸車廠內(nèi)充電
看著運輸車輛有序充電,王磊感慨道:“以前覺得設備投入是花錢,現(xiàn)在才知道,綠色創(chuàng)新既能省成本,還能賺收益,這路走對了!”?
新資產(chǎn)的“微創(chuàng)新革命”,半年電耗降24%
“去年剛收購攪拌站的時候,我心里還犯嘀咕:設備老舊,綜合電耗比行業(yè)均值高不少,這樣下去別說賺錢,成本都兜不住。” 新收購攪拌站的調(diào)度長金志亮,回憶起接手時的場景,語氣里滿是感慨。當時攪拌站的混凝土生產(chǎn)設備,大多是使用多年的舊機器,不僅運行效率低,還特別費錢,生產(chǎn)一方混凝土電耗高達9.9kwh。為了盤活這塊 “新資產(chǎn)”,公司提出 “小改小革、微創(chuàng)新”的思路,金志亮帶著攪拌站的技術(shù)骨干,從降能耗方面一項一項“摳細節(jié)”:
污水泵加 “限位”——以前砂石分離機的污水泵,不管水池里有沒有水,都得一直開著,一天24小時不停轉(zhuǎn),加上液位限位裝置,水池水位達到設定高度,泵自動啟動;水位降到安全線,泵立刻停機。
空壓機 “大瘦身”——攪拌站的空壓機,以前是 “老大難”:75KW 的機器滿負荷運轉(zhuǎn),卻總因為現(xiàn)場漏氣點多,氣壓不穩(wěn)定,而且每次啟停都得跑現(xiàn)場,操作麻煩還容易延誤。金志亮帶著團隊多管齊下:逐個排查治理漏氣點,把氣壓損耗降到最低;給空壓機安裝遠程控制系統(tǒng),在中控室就能啟停;把兩條線粉料斜槽的高壓氣輸送,改成了更節(jié)能的斜槽風機輸送;75KW的空壓機也換成45KW。光針對空壓機的改造,一年能省下電費30萬元。

建立現(xiàn)場遠程控制系統(tǒng)
廣場照明增加時控、兩條生產(chǎn)線骨料輸送皮帶改成自動啟停、高壓清洗機 “一機雙控”……一年時間里,攪拌站的“微創(chuàng)新”一項接一項落地?!吧添啪C合電耗收購時9.9kwh/方,去年年底降至5.8kwh/方,現(xiàn)在下降到4.4kwh/方,商砼生產(chǎn)成本降幅達33%?!?金志亮看著報表數(shù)據(jù),興奮地說,“不僅成本降了,混凝土的生產(chǎn)效率還提升了20%,客戶訂單也比以前多了,這‘小改小革’真是改出了大效益!”?

改造后的骨料進料皮帶
謝黎斌的 “皮帶新思路”、王叔明的 “算賬式創(chuàng)新”、王磊的 “綠色新驚喜”、金志亮的 “微創(chuàng)新革命”,這些藏在生產(chǎn)一線的“小改動”,都是員工們扎根現(xiàn)場、解決難題的實干成果。未來,贛江海螺還將繼續(xù)在“現(xiàn)有環(huán)節(jié)挖潛力、延伸產(chǎn)業(yè)鏈謀發(fā)展”上做文章,鼓勵更多員工搞創(chuàng)新、提建議,讓更多 “金點子” 變成 “真效益”。